近日,笔者走进河钢集团张宣科技电炉生产现场,一股热浪扑面而来,通红的炉膛内,熊熊的火焰跳跃着,巨大的电极深入其中,电弧闪着耀眼光芒,机器轰鸣如同战鼓声声,震耳欲聋。 身穿“河钢蓝”的张宣科技技术质量部炼钢技术室主任张晓峰站在电炉主控台前,双眼紧紧盯着显示屏上不断跳动的参数,神色专注而凝重,手中熟练操作着各种控制按钮,动作干脆利落。“连铸机中包稳流器改造后,效果立竿见影,完全杜绝了钢水中大颗粒夹杂物,钢水洁净度显著提高。”听着技术人员的汇报,张晓峰脸上露出了欣慰的笑容。 今年初以来,张宣科技深入推进“两个结构”优化,将高端客户认证和高端品种推广作为重点工作,按照“重点区域、重点品种、重点突破”的工作思路,积极调研市场、走访客户,及时掌握市场动态,进一步了解终端客户的用钢需求。“通过调研,我们发现,随着高端制造业的发展,关键零部件必须能够承受高温、高压、高速运转等严苛条件,因此客户对圆钢产品的质量要求越来越高。”张晓峰介绍道,“而检验圆钢产品质量的重要指标之一,就是钢水纯净度。” 炼出“纯净钢”一直是张晓峰奋斗的方向。钢水纯净度目前已达到极限,如何在现有基础上再提升?冥思苦想后,张晓峰将攻关重点放在连铸机稳流器上。“稳流器是连铸机中间包内的一个重要装置,对于减少夹杂物、提高钢水质量起着至关重要的作用。现有稳流器在促进夹杂物上浮等方面依然存在不足,如果能优化其内部导流结构,让钢水流动更稳定,就能为夹杂物的上浮创造更有利的条件,从而进一步提升钢水纯净度。”他的提议得到了技术团队的一致认可。 说干就干,张晓峰翻阅大量资料,研究设备内部结构设计和外部连接方式,采用更合理的导流结构,对稳流器进行改造,优化内部流道形状。改造后,钢水流动更平稳,可他仍不止于此。“我们还可以在稳流器上安装一个智能监测装置,实时掌握钢水的参数和稳流器的运行状态,以便及时调整和优化。同时,耐材砌筑模具也可以换成新型耐高温耐侵蚀材料,能够经得住钢水长时间冲刷,确保稳流器始终保持良好性能,发挥出更大的作用。”他说。 改造后,新稳流器有效延长了钢液在包内停留的时间,阻止了大颗粒夹杂物直接进入钢水中,使夹杂物充分上浮。“通过金相检测分析,夹杂物级别由之前的1.5级变为0级,钢水洁净度显著提高。”说起攻关成效,张晓峰脸上洋溢着喜悦。 在改善钢水纯净度的同时,张晓峰也在铸坯质量提升方面下足了功夫。在连铸过程中,铸坯内部容易形成中心偏析和中心疏松等缺陷,导致铸坯碳偏析指数较高,影响铸坯质量和后续加工性能。他带领技术人员现场调研,全面了解、梳理连铸机设备运行情况,终于找到了问题所在。“调整压下量,在铸坯凝固末端施加轻度压下,防止中心疏松和偏析产生。”张晓峰当机立断做出决定。 在试生产中,技术人员根据铸坯的凝固情况测算出合适的压下量,然后对设备参数进行设定,使七道轧辊都具备相同的压下能力,同时根据铸坯的尺寸、钢种和拉速等因素,精确控制压下位置和压下量。 “一定要仔细调整,不能有丝毫差错。”张晓峰严肃地叮嘱着,眉头拧成了“川”字。 “调整压下量后,铸坯碳极差为0.08%,碳偏析指数为0.92%~1.01%,达到行业高标准要求。”听到分析数据,张晓峰紧皱的眉头立时舒展开来。