印铁生产线RTO(蓄热式氧化炉)余热利用后,酸洗冲洗水温由常温升至70℃~80℃,吨钢可节省蒸汽2.6公斤。”10月22日,在大河金属衡板包装“RTO余热再利用项目”的总结会上,该公司设备动力部设备科科长马铁栓对改造效果做出说明。 印铁产品是大河金属衡板包装的主打产品之一,在其生产过程中会产生废气(VOC),需要在RTO设备中燃烧处理再排放,其燃烧温度高达105℃~150℃,产生大量余热。看到这个现象后,马铁栓经常思考如何将这些余热回收利用。他联想到,酸洗生产线的酸槽需要定期用水冲洗,因大量沉积的氧化铁皮杂质,用常温水冲洗效果不理想。如果改用高温水冲洗,效果一定会明显,并且冲洗完再烘干,不仅效率更高,还能节省能源。 经过研讨,仔细测算了项目可行性,马铁栓的项目报告得到了该公司认可。马铁栓牵头负责“RTO余热再利用”节能项目。通过对标学习,详细钻研,他和技术攻关团队在RTO设备中增加了换热器,将余热巧妙地用在加热脱盐水上,使30℃左右的脱盐水升高到70℃~80℃,再通过回水管道,把加热过的脱盐水引至酸洗产线冲洗酸槽,此举提高了冲洗效果,后续烘干环节电耗较之前降低12.9%。 在项目完成后,马铁栓还定期到酸洗生产线记录冲洗水温度,测试使用效果。有了这次成功经验,马铁栓还将加热脱盐水应用于镀锡生产线,目前此项目正在顺利实施中。